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磁翻板液位計(jì)在水壓試驗(yàn)中需要注意的常見(jiàn)問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施

發(fā)表時(shí)間:2020-08-06 22:49:26 ??點(diǎn)擊次數(shù):985? 技術(shù)支持:150-5269-2011
磁翻板液位計(jì)可用于各類容器和罐體的流體的閉啟,并且現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于磁翻板液位計(jì)的需求量很大,所需的型號(hào)也各有區(qū)別不同,是保證油氣穩(wěn)定進(jìn)行的重要設(shè)備之一。因此,磁翻板液位計(jì)在投產(chǎn)時(shí)要進(jìn)行必要的試壓試驗(yàn),確保中運(yùn)行的液位計(jì)的可靠性。本文對(duì)靜水壓力試驗(yàn)時(shí)一些問(wèn)題進(jìn)行了深入的分析,找出了引起質(zhì)量問(wèn)題的主要原因,多為密封壓力降超出標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)度試驗(yàn)產(chǎn)生泄漏。在對(duì)液位計(jì)進(jìn)行試壓時(shí),一些門(mén)閘板和管座的材料質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容產(chǎn)生很大的差異。提高在對(duì)液位計(jì)進(jìn)地裝配時(shí)管控好管體和密封副相互間的誤差,提高產(chǎn)品的制造加工精度,同時(shí)保研磨精度,對(duì)裝配精度進(jìn)行有效的控制,從而提升液位計(jì)的整體密封性能。
 
1 磁翻板液位計(jì)的主要組成部件
 
磁翻板液位計(jì)主要?jiǎng)澐譃橹够毓?、井口閘管和節(jié)流裝置等多種方式,井口閘管是應(yīng)用zui多的類型。高壓井口閘管依據(jù)閘板進(jìn)行分類的為楔形閘管、平板閘管。而平板型式的閘管又可以劃分為明、暗桿平板液位計(jì),主要的構(gòu)成部件為管座、管桿、管體等。
 
2 磁翻板液位計(jì)質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題
對(duì)入庫(kù)的磁翻板液位計(jì)320 只,進(jìn)行壓力檢驗(yàn)后質(zhì)量合格的為 262 只,不合格的液位計(jì)為 158 只,檢驗(yàn)的合格率可以達(dá)到 81.86%。再對(duì)不合格的液位計(jì)進(jìn)行二次壓力檢測(cè)試驗(yàn),可達(dá)到合格為 141 只,仍然不合格的為17 只。對(duì)剩余的不合格液位計(jì)進(jìn)行三次以上檢驗(yàn)。對(duì) 17只達(dá)不到檢測(cè)合格標(biāo)準(zhǔn)的液位計(jì)質(zhì)量原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,在靜水壓力強(qiáng)度檢驗(yàn)中出現(xiàn)泄露的液位計(jì)為 14 只,占到出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題磁翻板液位計(jì)數(shù)量的58%,密封壓力降較大的液位計(jì)為3 只,占有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題液位計(jì)的39%。
 
2.1 磁翻板液位計(jì)靜水壓力強(qiáng)度試驗(yàn)泄漏
對(duì)于出現(xiàn)液位計(jì)蓋漏現(xiàn)象的高壓井口管進(jìn)行檢查,進(jìn)行大量的調(diào)查分析可以發(fā)現(xiàn),是因?yàn)橐何挥?jì)蓋螺栓的預(yù)緊力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,引起在進(jìn)行強(qiáng)度試壓過(guò)程中液位計(jì)蓋產(chǎn)生膨脹現(xiàn)象,液位計(jì)蓋密封的部位產(chǎn)生滴水問(wèn)題,把預(yù)緊力進(jìn)行提高以后再進(jìn)行試壓并沒(méi)有出現(xiàn)漏水問(wèn)題。再就是井口液位計(jì)蓋墊環(huán)密封面出現(xiàn)劃痕的問(wèn)題,會(huì)引起在進(jìn)行強(qiáng)度試壓過(guò)程中沒(méi)有進(jìn)行有效的密封,從而引起漏水的問(wèn),更換墊環(huán)之后再次進(jìn)行試壓漏水現(xiàn)象消失,具備的強(qiáng)度壓降曲線如圖 1 所示。
強(qiáng)度試驗(yàn)壓降曲線圖
注脂孔漏水的問(wèn)題,是由于注脂液位計(jì)沒(méi)有按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行安裝,引起在進(jìn)行強(qiáng)度試壓過(guò)程中會(huì)沿著螺紋部位向外不斷漏水。再就是一些注脂管內(nèi)部的鋼珠由于沒(méi)有回彈到準(zhǔn)確的位置,以及液位計(jì)內(nèi)部有質(zhì)量問(wèn)題不能進(jìn)行回彈引起的注脂管結(jié)合的不夠緊密而引起的漏水問(wèn)題,進(jìn)行修理之后再次試壓時(shí)漏水現(xiàn)象消失。
 
復(fù)合密封圈原因引起的漏水問(wèn)題,主要是由于該種密封圈是由丁晴橡膠材料加工而成,用于保持管蓋部件和管桿的密封。該部件出現(xiàn)泄露主要是由于復(fù)全密封圈以上部位壓蓋沒(méi)有緊固牢靠而引起的密封不好,再就是復(fù)合密裝圈本身具備質(zhì)量問(wèn)題,或者出現(xiàn)損傷,引起密封質(zhì)量達(dá)不到要求而產(chǎn)生漏水問(wèn)題,更換密封圈之后再次進(jìn)行試壓,并沒(méi)有再出現(xiàn)漏水問(wèn)題。
 
2.2 密封試驗(yàn)壓降超出標(biāo)準(zhǔn)范圍
(1)閘板質(zhì)量缺陷而導(dǎo)致壓力降超標(biāo)。閘板密封面部位進(jìn)行噴焊硬質(zhì)合金,對(duì)其進(jìn)行拋光處之后,在對(duì)其進(jìn)行安裝操作時(shí)產(chǎn)生劃痕,或者由于保存不合理而產(chǎn)生的閘板密封面出現(xiàn)劃痕,在進(jìn)行試壓過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生壓力降超標(biāo)的問(wèn)題閘板噴焊面進(jìn)行研磨時(shí)沒(méi)有依據(jù)相關(guān)規(guī)范要求的進(jìn)行,表面具備的精度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,如果表面產(chǎn)生波紋狀的質(zhì)量問(wèn)題,在進(jìn)行試壓操作時(shí)就會(huì)產(chǎn)生壓降超標(biāo)的問(wèn)題。
(2)管座密封面存有劃痕以及密封圈損傷。管座密封面應(yīng)用噴焊硬質(zhì)合金進(jìn)行處理過(guò)程中,密封面的研磨拋光操作時(shí)出現(xiàn)具有一定深度的劃痕(如圖 2),在實(shí)現(xiàn)密封性實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,會(huì)出現(xiàn)壓力降超出標(biāo)準(zhǔn)范圍。 在管座部位中安裝有兩條像膠材質(zhì)的密封圈,在進(jìn)行密封性實(shí)驗(yàn)過(guò)中,管卒部位會(huì)和管體之間形成密封,如果密封圈出現(xiàn)損傷,就會(huì)引起液位計(jì)的壓力降超標(biāo)。
 
(3)波簧強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。在對(duì)液位計(jì)座進(jìn)行密封時(shí),波簧彈力施加的作用力,浮動(dòng)閘板以及管座部位可以有效的保證好密封面的緊密結(jié)合,但是出波簧強(qiáng)度不夠,承受壓力之后會(huì)出現(xiàn)塑性變形問(wèn)題,使之不能恢復(fù)到原來(lái)的形狀,不能有效的起到密封效果,引起在進(jìn)行壓力試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)密封性能下降而出現(xiàn)的泄漏問(wèn)題。
(4)加工制造過(guò)程中誤差達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。井口液位計(jì)內(nèi)部腔體管座相互間的加工制造誤差較大,引起井口管板兩側(cè)的液位計(jì)座安裝之后的距離超出合理數(shù)值,閘板和液位計(jì)座相互間沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn)更好的結(jié)合,在進(jìn)行密封試驗(yàn)過(guò)程中,不起發(fā)揮出應(yīng)有的密封效果,就會(huì)引壓力降超出標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。加工制造的尺寸如果太大,只有在對(duì)管座進(jìn)行加工過(guò)程中,把液位計(jì)座具備的厚度加大,從而對(duì)管座與閘板相互間距離進(jìn)行有效的彌補(bǔ)。
 
2.3 液位計(jì)材料質(zhì)量的問(wèn)題
在對(duì)磁翻板液位計(jì)裝置進(jìn)行試壓測(cè)試檢驗(yàn)時(shí),一些液位計(jì)內(nèi)的閘板和管座材料質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。在酸性環(huán)境的條件下,檢驗(yàn)井口液位計(jì)的材料都是 EE 級(jí),而相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中要求井口液位計(jì)的管桿、管座和閘板都應(yīng)該為不銹鋼材料??墒窃谶M(jìn)行檢驗(yàn)過(guò)程中,很多閘板、管座加工材料都是 35CrMo。對(duì)低合金鋼材質(zhì)和不銹鋼材料的化學(xué)成分過(guò)行分析對(duì)比,從中可以發(fā)現(xiàn)不銹鋼材料中的 Cr 成分會(huì)遠(yuǎn)大于低合金鋼材料,隨著 Cr 元素的含量不斷變大,可以有效提高不銹鋼材料的抗腐蝕能力。所以,針對(duì)應(yīng)用環(huán)境的要求來(lái)看,低合金鋼材料是無(wú)法取代不銹鋼的,達(dá)不到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。
 
3 結(jié)語(yǔ)和建議
通過(guò)大量的試驗(yàn)內(nèi)容和分析的結(jié)果中可以看出,很多出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的液位計(jì)都是由于進(jìn)行安裝時(shí)沒(méi)有把預(yù)緊力調(diào)整到位,安裝位置不夠精確,或者零部位出現(xiàn)損傷引起的靜水壓試驗(yàn)達(dá)不到要求,這些質(zhì)量問(wèn)題都可以提前避免的。所以,廠家在進(jìn)行磁翻板液位計(jì)制造過(guò)程中,須做好質(zhì)量控制,嚴(yán)格要求員工提高質(zhì)量意識(shí),加強(qiáng)職業(yè)道德素質(zhì),遵守制造流程的相關(guān)規(guī)定,做好高壓井品液位計(jì)的出廠檢驗(yàn),從而有效提升液位計(jì)的質(zhì)產(chǎn)制造質(zhì)量。在對(duì)井口液位計(jì)裝置進(jìn)行加工裝配時(shí),須要做好對(duì)管體和密封副相互間的誤差,保柱加工制造精度和研磨精度達(dá)到設(shè)地要求,并嚴(yán)格控制好裝配質(zhì)量和精度,從而把液位計(jì)的密封性能進(jìn)一步提升。還應(yīng)該對(duì)液位計(jì)成品和相關(guān)配件的進(jìn)行有效的保管,防止在保存過(guò)程中出現(xiàn)液位計(jì)相關(guān)部件的損傷,防止在使用過(guò)程中出現(xiàn)各類質(zhì)量問(wèn)題。
 
對(duì)于磁翻板液位計(jì),應(yīng)該加強(qiáng)入庫(kù)的檢驗(yàn)力度,從原業(yè)的一次檢驗(yàn)合格率為 80% 提高到 90%。磁翻板液位計(jì)質(zhì)量問(wèn)題獲得有效解決,性能方面顯著提升。從原來(lái)的駐廠檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換為現(xiàn)在的入庫(kù)檢驗(yàn),一次檢驗(yàn)不合格率>17%,有些批準(zhǔn)的磁翻板液位計(jì)一次不合格率上升到 50%,對(duì)磁翻板液位計(jì)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行深入調(diào)查研究,并把質(zhì)量分析結(jié)果回饋給廠家,反達(dá)不到質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進(jìn)行返廠處理。通過(guò)上述處理方法,液位計(jì)的質(zhì)量和性能有了很大的提升,一次合格率可以達(dá)到 90% 左右。之后會(huì)對(duì)磁翻板液位計(jì)性能進(jìn)行分析,一些主要的構(gòu)件化學(xué)元素含量、力學(xué)特性等進(jìn)行深入的研究,從而不斷的提升液位計(jì)質(zhì)量。

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